引流砂 影响钢包自开率的原因浅析及改正措施
钢包自开率是炼钢生产的重要指标,对钢水质量和生产节奏有很大影响。为解决自开率低的问题,从钢包条件、出钢时间、钢水温度及成分、排水砂材质等方面分析了不自开孔的原因。找出了影响因素,制定了相应的措施,从而减少烧孔次数,提高钢包自开率,为实现无氧化浇注和开发洁净钢奠定了基础。
鹤岗集团唐山钢铁公司第一炼钢厂自开工率一直在98.5%左右。自开率低、烧孔多不仅影响钢水质量,还影响生产节奏,特别是烧停浇事故给生产和成本造成了很大损失。通过对不自开烧孔原因的分析,找出影响因素并制定相应措施,从而减少烧孔炉次,提高钢包自开率,保证产品质量和稳定生产。
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影响钢包自开率的原因分析
1.1钢包状况
实际生产中,备用包装的自开率远低于周转连续包装。备用钢包是指从焙烧炉中吊出投入使用的钢包。由于需要安装滑动机构和进水口,热修和钢包更换作业耗时长,温降大,降低了钢包内衬的温降,尤其是钢包底部,可达100℃以上,导致出钢后钢包底部出现冷钢,降低了钢包自开率。据统计,2017年2-6月,备用包自开率仅为96%,明显低于周转包。
1.2钢水在钢包中的停留时间
钢水在钢包中的停留时间是指转炉出钢到连铸的时间,一般为60 ~ 120分钟。随着停留时间的延长,钢液停留时间逐渐减少,尤其是LF+RH双相后钢液停留时间超过120min时,排水砂烧结层厚度不开口的概率较高。
1.3钢水温度
钢包自开率随着钢水温度的升高而降低,这是由于排水砂中的Fe2O3固溶体发生还原反应,引起体积膨胀,导致烧结层变脆,渗入烧结层的多孔钢水厚度增加。此外,排水砂含有煤矸石和添加的石英砂。在高温环境下,脉石和石英砂本身会发生物理化学变化,还会与铬铁矿反应生成次生尖晶石。钢水温度越高,排水砂烧结速度越快,导致烧结层越厚,不利于钢水静压突破烧结层。
1.4钢包水口的影响
目前使用的进水口是通过油侵入过程,焦油通过孔隙渗入进水口。安装在喷嘴块中的上喷嘴必须经过烘烤并呈红色,然后才能安装滑板。但上进水口烘烤后焦油渗出,烘烤时间短,所以加入的排水砂粘附在上进水口内壁。内壁不光滑必然会导致排水砂下落产生阻力,向下流动不光滑会导致排水砂自身不开放。
1.5排水砂质量的影响
排水砂作为炼钢生产中的原辅材料,虽然用量少,但在生产中起着非常重要的作用。不仅影响生产节奏,而且钢水裸露浇铸造成氧氮吸收,杂质增加对钢水质量影响很大,对后期钢的性能造成不可弥补的缺陷。一方面要求排水砂具有较高的耐火性,烧结层不宜过厚;另一方面要求排水砂流动性好,热膨胀系数小,打开滑板后能自动流下。
1.6热修操作的影响
首先,后浇带渣没有清理干净,导致钢渣流回孔内。加砂后,钢渣和排水砂不烧结。其次,上水口未清理干净,水口内有钢渣或毛刺,影响排水砂向下流动。更换滑板后,喷嘴中仍有残留的滑板泥。然后是钢包底部的渣块滚进进水口,或者排水砂没有完全填满。以上所有情况都可能导致自我否定。
02
提高钢包自开率的措施
唐钢检修分公司通过分析影响钢包自开率的原因,梳理了一钢轧厂生产现状,各部门积极配合,制定相关措施,提高钢包自开率。
2.1排水砂质量改进措施
2.1.1排水砂的成分调整
过去只要求Cr2O3的含量,对二氧化硅的含量没有严格要求。参考相关文献,1200℃以上的二氧化硅较大的体积膨胀是由相变引起的,导致填砂与水口内壁的附着力增加,不利于填砂的自由落体,甚至出现架桥现象,不利于钢包自开。因此应合理控制二氧化硅的含量,根据试验结果并参考其他公司的标准,要求w≤26%的二氧化硅含量应降低。排水砂的调整成分为:w≥30%,w≤26%,w≤0.5%
2.1.2新材料排水砂的引入
针对LF+RH双相钢牌号时间长导致排水砂烧结程度提高的问题,介绍了镐型排水砂。具体成分见表1。
初试时,44炉全部自开,然后分批使用。截至2017年11月,共生产双相钢527炉,2炉自开率99.62%。
2.1.3每批进厂前的抽样检验
每批排水砂进厂前应取样送公司实验室检测,唐山钢铁股份有限公司轧制技术部、炉中心、厂家到仓库取样,不合格砂不得使用。今年共检验28批次,其中7批次未复检复检,1批次复检后判定为不合格。
包装和运输管理
针对排水砂雨季易受潮的特点,召开专题会议,研究包装、运输、储存等问题,制定相应措施。
1)包装。除了吨袋防潮包装外,小袋也需要防潮包装。
2)交通。运输车辆应配备防水油布,雨天必须覆盖。
3)外部存储。地板上铺有防潮托盘,不能直接放在地板上。存放位置不靠近门窗。
2.2现场改进措施
2.2.1敲击控制
出钢前,用炮艇清理粘在炉体上的炉渣,规范钢包的加料时间和顺序,禁止提前加料。
2.2.2备用包操作
1)改造钢包烘烤器,提高加热效率,确保钢包底放入备用钢包时烘烤至红热状态。钢包包底温度应保持在700℃以上方可连续使用,包层温度低于700℃的钢包严禁放入。
2)烘烤时间从5分钟增加到8分钟。通过测量43个备用袋的烘烤温度,平均温度为650℃,比原来操作高出近100℃。
2.2.3缩短钢水在钢包中的停留时间
以连铸为中心,合理组织生产,减少出钢到连铸各环节的延迟时间,制定严格的钢包计划,提高钢包周转率。
引流砂加入转炉出钢时间不得超过30分钟。当间隔时间超过180分钟时,排水砂必须在提升和吹扫后再次加入。
LF精炼后钢水停留时间控制在80分钟以内,LF+RH双相后钢水停留时间控制在120分钟以内。
对于已倒的钢包,及时组织倒挂倒余,提高钢包周转率,防止包底粘钢粘渣。
2.2.4热修要进一步加强规范操作
首先,确保喷嘴是干净的。用粗氧管清洗喷嘴时,应只清洗喷嘴块前端,不要烧坏喷嘴内部,以免烧坏喷嘴或凹坑。用细氧气管清洁上喷嘴,喷嘴表面应光滑无毛刺。其次,更换滑板后,吹扫喷嘴块前部的泥巴。清理泥浆时,包前人员应随时观察,确保喷嘴块前部清洁。最后检查引流砂是否干燥,内塑料是否有水痕和结块,确认喷嘴内无钢渣、渣壳等异物,以喷嘴整体填充、袋底凸出、呈馒头状为准,不满意再添加。
2.3钢包上水口生产工艺的改进
结合钢包水口厂家,对钢包上水口材质进行调整,生产时不采用渗油工艺,避免残留焦油对自开的影响。通过一段时间的实验,取得了良好的效果。通过整合备用包的操作,自开率从99.6%提高到98.0%。
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结论
排水砂材质、钢包状况、钢水温度、水口清理和生产节奏。它是影响钢包自开率的重要因素。通过原因分析,制定了相应的改进措施。自2017年7月以来,自开率得到了治理,随着各项措施的逐步落实,自开率从2018年上半年的98.5%提高到99.6%,为顺利生产、提高板坯质量创造了有利条件。
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审核/侯
编辑/田国攀
来源/山西冶金